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大連石化加裂裝置“水洗”成功
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2011-6-9

大連石化加裂裝置“水洗”成功

        “你看,換熱器裏面很乾淨,沒有一點油污。你再往那邊看,管口鋥亮,也看不到油吧。”5月25日,大連石化公司年360萬噸加氫裂化裝置首次停檢現場, 順著大連石化公司生產新區主任李鴻剛手指的方向,記者看到已摘下“大帽子”的換熱器那密密麻麻孔狀管束內乾淨清爽,懸在半空的一條管道敞開的接口正朝著記者方向,不見一滴油溢出。李鴻剛欣慰地說:“看來選對了清洗方法,不但效果好,而且又環保又省錢。大型裝置清洗又多了一種選擇。”

        2008年投用的加裂裝置,是大連石化加工含硫油的主力裝置之一,經過近三年連續運行後,最近停工檢修。以往加工含硫油的大型裝置停檢退物料時多採用蒸汽吹掃,效果難以盡如人意,而採用化學清洗費用又高。經反復比對、查閱資料、深入探討,新區在多套方案中選擇了水洗法排汙退料方案。

        加裂裝置工藝員潘琦琨在現場,這麼大的裝置,如果單靠蒸汽吹掃,吹不乾淨不說,那噪聲和難聞的氣味恐怕還擾民。按以往做法,裝置退物料一般免不了要放火炬,有時還要往地面排汙。而採用水洗法既能降低污染,又可將退出的油送往罐區,通過油水分離回收資源。他還說,水洗還有利於保護設備,裝置中有的設備如空冷器很“嬌氣”,怕蒸汽吹掃產生的高溫。

        “水洗”設備,操作員勞動強度要大一些。比如蒸汽吹掃通上管線就可以,而水洗要先疏通流程,不停地開關閥、上水、轉流程、控制液位……對此,小潘不以為然:“既然水洗好處這麼多,我們忙點兒值得。”

        按國外常規,與年360萬噸加氫裂化同樣規模的裝置清洗一遍,至少需要20天,而這裏只用了8天。有人還算過一筆賬,這樣規模的裝置,用水清洗比化學清洗可節約資金至少在200萬元以上。

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